中成藥制藥廢處理設備
1.工程概況。
1.1廢水水質水量。
本案廢水主要是某制藥企業的生產廢水,是一家專業從事注射劑和固體制劑藥品銷售、研發和生產的中藥企業。廢水主要來源于中藥預處理、車間設備清洗等工序,具有成分復雜、有機污染物種類繁多、濃度高、CODCr值和BOD5值高、固體懸浮物SS濃度高、動植物油濃度高等特點。它含有一些具有生物毒性的物質,水質波動較大。設計處理水量為500m3/d,平均設計流量為20.8m3/h。本項目進出水質見表1。
1.2工藝流程。
根據進水水質,本工程主要處理的污染物為COD和動植物油。與一般廢水水質不同,廢水COD是一種極難降解的聚合物有機物。根據本工程進出水水質及實際情況分析,以氣浮為預處理工藝,先去除廢水中的動植物油;后續采用生化處理工藝,微生物以提供的可降解有機物為碳源,去除其他污染因素。通過化學生物協同作用,彌補各自的不足,可以節省大量的基礎設施成本和運營成本。具體設計過程見圖1。
1.3主要單元。
(1)格柵:生產污水收集后輸送至污水處理站。污水首先通過格柵池去除污水中的大塊物質,保護后續工藝的水泵等設備。
(2)調節池:格柵池出水進入調節池,調節池水質均衡。考慮到本項目污水具有污染物濃度高、難降解有機物多的特點,在調節池中進行氣體攪拌。氣體攪拌一方面可以使水質避免污水中懸浮物的沉淀,使污水水質更加均衡,另一方面也可以減少有機物厭氧發酵引起的氣味。
(3)氣浮裝置:調節池內污水升級后進入氣浮裝置,先加酸或堿調節pH。再加入PAC.PAM反應后,采用氣浮法去除污水中的油脂、懸浮物等污染物。
(4)加堿池:臨時氣浮裝置出水,加碳酸鈉調節廢水堿度。
(5)UASB池:在厭氧環境中,利用厭氧微生物的厭氧反應去除污水中的有機物。根據污水的pH值,需要適當添加Na2CO3來補充堿度。
(6)缺氧池:在缺氧池中,反硝化細菌利用污水中的有機物作為碳源,將回流混合物中的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放到空氣中,從而降低污水中的BOD5和NO3-N濃度。
(7)好氧池:通過曝氣,利用好氧微生物在好氧環境中分解去除污水中的有機物。
(8)反應池:必要時加入PAC.PAM進行混凝反應,進一步去除污水中的污染物。
(9)二沉池:好氧池出水泥水分離。
(10)其他建筑物。主要鼓風機房、加藥間、電控間等。
1.4工藝特點。
(1)汽浮預處理不僅可以降低后續處理負荷,還可以避免動植物油對后續處理工藝的影響。
(2)采用UASB工藝,能有效去除廢水中難降解聚合物有機物。
1.5主要結構如下:
格柵:1.2m×0.5m×2.2m,1座;調節池:15m×18m×3.2m,1座;調節池:15m×18m×3.2m,1座;加堿池:4.5m×1.5m×3.0m;UASB池:5.7m×5.7m×8.5m,1座;缺氧池:10.9m×4.5m×5.0m,1座;好氧池:10.9m×8.0m×5.0m;反應池:3.0m×1.6m×3.0m,1座;二沉池:10.1m×3.0m×5.0m,1座;以上處理池均采用鋼混凝土結構。
2.運行情況。
(1)在工程調試初期,盡量不加堿調整,但后續UASB難以形成顆粒污泥,處理效率不高,分析是由營養紊亂引起的。采取措施在中間水池進水段加入堿源后,問題得到解決。
(2)自2015年5月驗收投產以來,各項出水指標均達到相關標準中水污染物排放限值。具體情況見表2。
3.運營成本分析。
本工程的處理費用主要為電費、人工費、藥劑費(未計污泥處理費、折舊費、維修費等)。據統計,綜合運行費用為3.07元/t廢水,其中:1.電費為1.30元/t廢水;2.藥劑費為0.26元/t廢水;3.人工費為1.50元/t廢水。
4.結論。
(1)氣浮系統運行時應注意溶氣釋放器的維護,以免堵塞。
(2)本項目日常運行成本中藥劑成本的比例不小,應根據不同水質和水量靈活添加藥劑,優化處理工藝,降低處理成本,提高系統處理效果。
(3)UASB運行時注意進水的營養比例,必要時加入營養物質,以保證生化處理效果。